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吏 。。一一一一.. .、 。 文章编号:1671—0711(2013) 11—0068—02 节能与环保 陶瓷衬板在烧结料仓中的应用 李 芳 (安阳职业技术学院,河南 安阳 455008) 摘 要:通过对安钢炼铁厂烧结车间料仓衬板脱落原因的分析,提出优化措施,实施效果明显。 关键词:陶瓷衬板;烧结料仓;经济效益;应用 中图分类号:TB321 文献标识码:B 安钢炼铁厂现有4台烧结机和2个原料场。在烧结生产 过程中,各种原料、混合料、燃料和成品矿的运输、储藏 等都需要料仓或料斗进行缓冲。为延长料仓f料斗)的使用寿 命,根据物料的工况条件,均在料仓内表面安装有各种耐 磨衬板。 一 、现用料仓的耐磨衬板 目前炼铁厂有2个原料场、烧结机混匀料线、燃料线, 更有大的料仓或料斗180余个。在料仓内表面先后使用过高 分子量聚乙烯衬板、含油尼龙衬板和铸石等耐磨材料,以 延长其使用周期。而在面积相对较小的皮带机料斗内则更 多使用铸钢或贝氏体衬板。 二、存在的问题 1.高分子量聚乙烯衬板和含油尼龙衬板脱落 这两种耐衬板在料仓中使用时,其耐磨性能较为良好, 但因各种原料均含有一定的水分,而这两种耐磨材料会和 含水的原料产生粘结,当料仓内原料粘结到一定程度时, 料仓容积变小,起不到储存、缓冲的作用。解决的办法就 是人工清料,费工费时,并存在安全隐患。 另外,这两种耐磨衬板均需要螺栓固定,在生产的全部过程 中,一旦因衬板的安装出现问题,原料会进入衬板与料仓 本体之间,可造成衬板翘起、脱落。一块衬板脱落后就会 连带造成周围衬板翘起并脱落。 2.铸石衬板脱落 铸石是由硅酸盐结晶材料加工而成的。铸石的使用克 服了上述两种耐磨材料的缺点,目前炼铁厂大部分料仓均 采用铸石衬板作为耐磨材料。 但在生产过程中,因雨雪天气等原因,造成原料来料 68 中国设备工程I2013~11月 湿度过大,料仓容易产生棚仓等现象,为保持生产的正常 运行,职工只能使用大锤对其敲击,振动使料仓下料。在 敲击时易造成铸石衬板脱落,甚至会大面积脱落,使料仓 无法正常使用。 2晓结机配料室有6个混匀仓,正常生产时开5备1,特 殊情况开4备2。投产后于2009年初就出现铸石大面积脱落 使料仓内沾料达400t左右,严重影响正常生产。 三、解决方法 1.焊接隔离层 为避免铸石衬板脱落,在铸石的粘贴过程中,要求施 工方用L45角钢或q~20mm圆钢焊接一圈隔离层。 2.使用“柔性料仓” 在部分料仓中使用“柔性料仓”+铸石衬板+振动器的 结构。 “柔性料仓”是将料仓分成若干段,每段用链条进 行悬挂连接,其主要目的是解决料仓棚仓的问题,能够减 轻因振动器振动造成的铸石板脱落。 因生产工艺限制,该方案不能广泛使用,而且可靠性 差。 3.粘贴耐磨陶瓷 耐磨陶瓷衬板以其高强度,高硬度等耐磨性能,在炼 铁厂得到广泛应用(表1)。 表1 耐磨陶瓷的主要技术指标 序号 名称 指标 1 A1203/% 95 2 体积密度/(mem3) 3.65 3 吸水率/% 0.1 4 洛氐硬度/HRA 78~90 5 抗压强度/MPa 1700~2700 6 断裂韧性,MPa·m 3 7 热膨胀系数/1x104/℃ 6. 5~7.5 8 耐磨度/%。 0.2 节能与环保 “ t⋯”撇 s料帮豫 0 赫 游 强 獭端 强 鼯端§撼t群辩 潞 文章编号:1671—0711(2013)11-0069—03 燃气激波吹灰系统的应用 张国庆,宋国敏,张文坛 (中国石油大港石化公司,天津 300280) 摘 要:炼化催化装置高温取热炉炉管积灰结垢,导致换热效果差,烟气热量回收率低,严重影响公司 的经济效益及催化长周期运行。为此,对催化高炉吹灰系统进行技术改造,采用燃气激波吹灰替代声波 吹灰系统,吹灰效率明显提高,满足了装置节能高效生产的需要。 关键词:催化高温取热炉;积灰结垢;燃气脉冲吹灰 中图分类号:TK223. 27 文献标识码:B 公司催化高温取热炉原吹灰系统为声波吹灰系统,该 系统在使用过程中存在吹灰冲击力较小,吹灰点较少等问 题,使吹灰效果较差,高炉发汽量受限较大,催化烟气热 量回收效率也受影响。2012年检修期间,公司首次在高温 (850~900~C)高压(0.26~0.30MPa)T.况下采用高效燃气激波吹 灰系统替代原吹灰系统。 一 、催化高温取热炉工况 中国石油大港石化公司催化裂化装置采用HB一57型高温 取热炉,分为1#J炉和2 ,采用套管式取热方式。 锅炉参数:额定发汽量5lt/h,额定蒸汽压力3.82MPa, 额定蒸汽温度253.5℃,锅炉设计效率23.586%。 烟气参数:进口烟气温度890C,出口烟气温度680℃, 烟气压力为0.27MPa,烟气流量190000NmS/h。 烟气成分(体积):COz(15.4%);N2(82.4%);O2(2.2%)。 2012年检修前,高炉入口温度800~850~C,平均温差在 180℃左右;后期因炉管结垢加重,高温取热炉热效率降 低,高炉出入口平均温差最低达150: E。同时受烟机入口温 度限制f最高温度不超过660~)的影响,高炉入口温度保持 在820℃左右,最低时800~C。装置的处理量、产品质量及 生产能耗均受较大影响。 二、高温取热炉炉管结垢原因 1.金属烧结粘连 催化裂化装置在正常操作情况下,催化剂一般不会产 生堆积烧结现象。当催化裂化装置超负荷运转时,催化剂 颗粒的磨损加剧,导致催化剂的细粉含量偏高,容易产生 催化剂物理或化学的沉积和烧结现象。 在粘接形式上采用 “二 合一”,既在 陶瓷 中部有一埋头 孔 ,在该孔处 采用焊接 帽 ,用 电焊将 焊接 帽焊在料 仓本体 上 ,其余陶瓷面采 用粘接 固定 。 四、改造及效果 1.在 1 烧结机二混滚筒2个缓冲仓中试 用 二混 2个 缓 冲仓在 改造前 ,平 均每年需 检修更 换 1次料 仓 ,每次施 工材料费需6.5万元 ,影 响烧结机生 产超过20h。 将料仓改 为 “柔性 料仓”+陶瓷衬板+振 动器形式后 ,未发 生料仓 棚仓现象 ,利用检修停 机观察 陶瓷磨 损情况 ,其表 面未见明显磨 痕 ,预计常规使用的寿命达6 ~8年。 2 .在2个 原料场 、配 料室和 1 、2 烧结机 配料室 中推广 使用 因耐 磨陶瓷 的造价相对较 高 ,技术 人员对 预配室 和配 料室 内铸 石脱落 的料仓 ,采用 下部锥段 粘贴耐磨 陶瓷 ,而 上部直段仍然采用铸石衬板工艺 。根据料仓铸 石脱 落情况 , 先后在2个原料场预配室16个料仓及 1 、2 烧结机配料 室8个 料仓 中粘贴 了耐磨 陶瓷 ,使用效果 良好 。 五、经济效益 以2蝴!结机 1个混匀仓为例 ,料仓锥 段需粘贴 衬板面积 为110m 。 锥段粘贴铸石成本2.2万元 ,寿命 周期 2年 ;粘贴 陶瓷成 本1. 65万元 ,寿命周期6年 。目前炼铁厂仅 1 、2饶 结机就有 混匀仓 1 1个 ,配料室煤仓4个 ,改造后 ,年节约费用可观。 若 每月减 少事 故停 车时间3h,产量450t/h,每吨烧结矿 30元 ,则提高设备作业率(增产)后 ,年增效益 为48.6万元。 收稿 日期 :20 13—02—22 [编辑 :刘雷】 2o13年l 1月 『中国设备工程 69
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